在立磨生產(chǎn)操作過程中,喂料的均勻與否,對磨機(jī)的工況能否穩(wěn)定起到舉足輕重的作用(如喂料波動過大,會引起磨內(nèi)料層不穩(wěn),導(dǎo)致磨機(jī)的水平、垂直振動加劇,甚至跳停),所以喂料設(shè)備的工作平穩(wěn)、正常與否,在立磨生產(chǎn)系統(tǒng)中顯得尤為重要。在生產(chǎn)過程中遇到的因三道鎖風(fēng)閥工作不良引起喂料不勻,造成立磨振動停車的不正?,F(xiàn)象。
三道鎖風(fēng)閥的工作原理
DSK-1600鎖風(fēng)閥集鎖風(fēng)、 喂料于一體。第一道的作用是截?cái)辔锪希刂七M(jìn)料量和時(shí)間;第二道的作用是鎖風(fēng);第三道的作用是既鎖風(fēng)又卸料,將物料喂入磨機(jī)。三道的程序?yàn)樽詣庸ぷ?,連續(xù)作業(yè):即先開第二道———開第一道———關(guān)第一道截?cái)辔锪稀P(guān)第 二道鎖風(fēng)———開第三道卸出物料———關(guān)第三道,以此為一個(gè)工作周期進(jìn)行循環(huán)。 2現(xiàn)象 不正?,F(xiàn)象發(fā)生時(shí),筆者在中央控制操作中發(fā) 現(xiàn):在整個(gè)系統(tǒng)其他參數(shù)不變、 磨機(jī)的進(jìn)出口壓差稍有下降的情況下,磨機(jī)的主電動機(jī)電流有持續(xù)、明顯的下降趨勢。根據(jù)以往的操作經(jīng)驗(yàn)判斷是物料的易磨性變好,所以以2t/次的調(diào)整幅度逐步提高臺時(shí)產(chǎn)量,持續(xù)約15min左右,磨機(jī)的電流、進(jìn)出口壓差均無明顯增長趨勢,在繼續(xù)以2t/次的幅度增加產(chǎn)量時(shí)(因?yàn)殡娏飨陆迪鄬^快,所以從發(fā)現(xiàn)磨機(jī)不正常開始到跳停為止磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量從當(dāng)初的187t/h提高到193t/h左右),磨機(jī)的主電動機(jī)電流、進(jìn)出口壓差在不到1min的時(shí)間內(nèi)迅速直線上升,并伴隨水平、 垂直振動加劇,直至跳停,總共不到2min,整個(gè)過程非常快,操作中根本沒有調(diào)整的過程。從發(fā)現(xiàn)不正常至振停,中控各主要參數(shù)的曲線走勢示意圖見圖1(橫軸、縱軸放大后)。
3原因分析 1)在進(jìn)風(fēng)口壓力及其他操作參數(shù)相對穩(wěn)定的情 況下,磨機(jī)的電流、壓差出現(xiàn)同時(shí)下降趨勢,說明可能會出現(xiàn):①入磨物料的易磨性變好,物料易磨;②磨機(jī)的喂料量變小。 2)在磨機(jī)振停的瞬間出現(xiàn)進(jìn)風(fēng)口負(fù)壓上升,壓 差、電流同步劇增,說明:磨內(nèi)負(fù)荷突然加劇。但圖1 曲線表明:在磨機(jī)振停之前,負(fù)荷相對較輕(磨機(jī)電流、壓差有明顯下降趨勢,而水平、垂直振動曲線相對平穩(wěn)),在振停的瞬間出現(xiàn)電流、壓差上升、振動加劇,說明磨機(jī)的負(fù)荷不穩(wěn),變化大而且快。綜合以上原因分析,初步判斷為入磨物料喂料不勻、 波動過大引起,所以對定量皮帶秤進(jìn)行了實(shí)物標(biāo)定,對三道鎖風(fēng)閥進(jìn)行全面檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)各皮帶秤的零點(diǎn)飄移均在誤差范圍之內(nèi),而三道鎖風(fēng)閥的第二道有明顯的工作不良現(xiàn)象,空載觀察約4~5個(gè)工作周期后發(fā)現(xiàn):第二道擋板在長期運(yùn)轉(zhuǎn)中有輕微橫向移動,造成與邊部襯板螺絲擦掛(由于襯板內(nèi)表面磨損,而所用螺絲為新?lián)Q螺絲,更換時(shí)是在未停機(jī)情況下由外向里上緊,所以在鎖風(fēng)閥內(nèi)部螺絲末端稍高于襯板平面),致使第二道擋板既不能關(guān)至限位,又不能在下一工作周期順利打開(如圖2所示)。
三道立磨鎖風(fēng)閥閘門工作示意
立磨鎖風(fēng)閥
三道閘門分別為1、2和3,受油缸b1、b2和b3傳遞的液壓作用,分別繞軸轉(zhuǎn)動,d1、d2和d3分別為分布在一、二和三道鎖風(fēng)閥邊部的螺絲,d2-2為二道鎖風(fēng)閥中邊部襯板螺絲與閘門相擦掛的螺絲。在長期運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)第二道閘門沿箭頭c所示方向輕微移動,與d2-2擦掛,造成當(dāng)物料進(jìn)入第二道時(shí),一部分物料進(jìn)入磨機(jī),而另一部分積聚在第二道擋板上,從而造成磨機(jī)的負(fù)荷相對較輕,出現(xiàn)電流、壓差明顯下降趨勢。但當(dāng)物料積聚到一定程度,物料的自重超過螺絲給第二道襯板所帶來的阻力時(shí),會在瞬間全部進(jìn)入磨機(jī),造成磨機(jī)負(fù)荷突然加劇,在磨內(nèi)形成“料堆”,致使中央控制表現(xiàn)為磨機(jī)的電流、壓差迅速上升伴隨振動加劇,直至跳停。 4處理 在查明原因后,維修人員用乙炔將高出襯板部分 的螺絲削平至與襯板一個(gè)平面,并規(guī)定在以后的生產(chǎn)過程中,充分利用停機(jī)機(jī)會,檢查襯板的磨損情況及各道擋板的位移情況,及時(shí)予以處理。 5 結(jié)束語 三道鎖風(fēng)閥工作正常與否,直接關(guān)系到立磨的喂 料均勻與否、磨機(jī)的工況是否正常,生產(chǎn)中應(yīng)加強(qiáng)巡檢力度、及時(shí)處理,否則會因喂料波動而造成磨機(jī)水平、垂直振動加劇直至停車。
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